分油機是船舶動力系統(tǒng)中的輔助設備,關乎動力裝置的可靠運行和使用壽命。本文從實船案例出發(fā),詳細分析分油機水路動作原理,解釋發(fā)生故障時出現(xiàn)的各種現(xiàn)象,并針對該故障設備部件進行些許改進,以供同行參考。
1 故障概況
某新造VLOC船離港后,主滑油分油機(型號SJ60HH)總是不定期報警停機,警報顯示為泄漏報警。復位重啟后,分油正常。新分油機報警沒有持續(xù)性,報警時間點不固定,一時不知從何處著手解決。
2 初步分析故障
如圖1和圖2所示,泄漏報警的原因可能有以下幾點:1)主密封圈1有損傷,密封不嚴;2)與主密封圈配合的活動底盤密封面2有傷痕,密封不嚴;3)活動底盤周向密封圈3老化,破損或傷痕,關盤工作水(以下簡稱“關盤水")(驅動活動底盤關閉的壓力水)泄漏;4)引導閥外圓周面密封圈4老化,破損或傷痕,關盤水從引導閥外部泄漏;5)與引導閥閥芯配合的墊圈5錐面有傷痕,關盤水從引導閥內部泄漏;6)泄放塞6臟堵,開盤排渣水(以下簡稱“開盤水")泄放不及時,引導閥延時關閉,關盤水未充滿下部空間,活動底盤未關閉;7)給水裝置密封圈7老化,破損或有傷痕,給水泄漏;8)給水裝置噴孔8臟堵,給水量不夠,活動底盤未關閉;9)活動底盤與分離筒匹配不佳,上下動作時有卡阻;10)引導閥臟污,開關時偶爾卡阻。若泄漏報警原因為第1)~9)點,一旦出現(xiàn)泄漏報警,復位后仍會報警;第10)點存在偶然性,與故障現(xiàn)象類似。
3 初步排除故障
帶著疑問,筆者拆裝了分油機,仔細檢查上述每一點可能造成故障報警的原因。
1)檢查活動底盤的外邊緣立面和與之配合的分離筒圓周部分、活動底盤的內邊緣立面和與之配合的分離筒中心部分,各配合面光滑無毛刺、無摩擦痕跡,且上下動作非常順暢,排除第9)點原因;
2)檢查上述每一道密封圈,發(fā)現(xiàn)主密封圈無損傷,3、4、7處密封圈彈性良好,無損傷,故障原因不在第1)、3)、4)、7)點;3)檢查與主密封圈配合的活動底盤密封面2和引導閥墊圈5錐面,均無傷痕,第2)、5)點原因可以排除;4)拆下泄放塞6,發(fā)現(xiàn)噴孔上部有泥巴堆積,孔道內有少許泥巴沉積;5)拆開給水裝置,里面有大量泥巴沉積。拆檢給水總濾器,濾器比較臟。清潔所有給水部件和通道,裝復分油機,試運轉,分油正常,一天都沒有出現(xiàn)報警。綜合上述檢查過程,懷疑故障與某船廠加注的淡水有關。
4 故障反復
5天后,主滑油分油機泄漏警報響起,復位操作后仍有泄漏報警且跑油。再次拆檢分油機,沒有發(fā)現(xiàn)任何異常。檢查2個引導閥閥芯,開關順暢,說明此故障并非由引導閥閥芯卡阻造成。打開給水裝置,發(fā)現(xiàn)又有少許泥巴積存。于是放空淡水艙,清洗后重新造水,并拆洗淡水壓力水柜和分油機給水總濾器,消除該船廠淡水的影響。此后,分油機一直正常運轉。然而10天后,分油機泄漏報警再次響起。
5 進一步探究故障
船抵達巴西錨地,主機停車,機艙比此前安靜。筆者立刻來到主滑油分油機旁,觀察分油機的動作。分油機突然“鐺"地響了一聲,查看各參數(shù),均正常。考慮非排渣時段,分油機為何會有這種響聲出現(xiàn),而且此聲音與排渣聲音不同,排渣響聲應是“鐺……",聲音較長且大,但此聲音卻短且小。手動按“手動排渣"鍵,分油機正常排渣。隨后,分油機“鐺,鐺"響了兩聲。查看時序,分油機此時正處于進關盤水階段,關盤水電磁閥(Solenoid Valve, SV)2得電。沒有供應開盤水,卻有類似排渣的聲音,而且泄水漏斗一直有水流出,這種現(xiàn)象無法解釋(在排渣后進關盤水這個階段)。進入分油時序后,為了能夠更好地觀察現(xiàn)象,筆者調出分油機控制時序表?!拌K"的聲音再次響起,SV2關盤水電磁閥正開啟,此時處于每15 min補關盤水5 s的時段。查看泄水漏斗,同樣有水流出,說明這個聲音的形成來源于關盤水。
6 理論研究
為找出上述現(xiàn)象發(fā)生的原因,筆者便重新研究分油機的水路工作原理。分油機排完渣后,引導閥閥芯在離心力的作用下被甩出貼緊后面墊圈形成錐面密封。SV2電磁閥得電,關盤水開始供應。當分離時間結束,到達排渣時序時,SV1排渣電磁閥得電,排渣水開始供應,經(jīng)過如圖4所示的路線1→2→3→4,到達引導閥閥芯后部,推動引導閥閥芯向分離筒中心運動,錐面密封被打開,活動底盤下部的水按D→E→F路線排出。排渣結束時,SV1排渣電磁閥失電,開盤水停止供應。開盤水通道里殘存的開盤水,經(jīng)泄放塞排出,引導閥閥芯在離心力的作用下,重新被甩出貼住后部墊圈形成錐面密封。
1)排渣結束后,供給關盤水,經(jīng)過A→B→C→D→E,到達活動底盤下部,活動底盤上行。因為離心力的作用,水的流向會遵循“先外后里"的原則。當活動底盤下部充滿后,水就會慢慢往中心移動。當水空心半徑小于a時,水就會按照B→C′→3→4路線到達引導閥閥芯后部。與此同時,水從泄放塞排出,導致外部的泄放漏斗處持續(xù)有水流出(供應開盤水時,泄放塞也是一直在泄水,但這股水夾雜在排放的關盤水里面,不容易區(qū)分開來)。
2)如果泄放塞可以把流入開盤水通道的水及時排掉,分油機就不會排渣。若無法及時排出,多余的水就會推動引導閥閥芯向分離筒中心運動,打開錐面密封,關盤水排出,出現(xiàn)排渣現(xiàn)象。當關盤水漏泄一部分后,新供應進來的關盤水又會按照“先外后里"的原則進入到活動底盤下部(此時,進入排渣通道的水被中斷)。開盤水通道的水被泄放塞泄放完后,錐面密封又會重新形成,活動底盤就會被重新托起。待活動底盤下部腔室被再次充滿后,水又會進入到開盤水通道,形成排渣。所以出現(xiàn)了“鐺,鐺"的間歇聲響,直到關盤水供應停止。3)上述出現(xiàn)的泄漏警報,可能是分油機分油過程中間歇補水或是排渣結束后進關盤水時,活動底盤打開后,補水剛好停止或是剩余時間的補水量不夠,沒能把活動底盤頂回去,分油機跑油導致出口壓力低而報警(在不同水域、不同時間點,分油機溫度不同,關盤水流失[1]不一樣,且淡水壓力水柜水壓波動大,造成分油機進關盤水時的情況有差別)。此情況具備偶然性,所以泄漏報警時間周期不固定。4)前面拆洗分油機后可以運行一段時間無警報,是因為泄放塞孔比較干凈或是泄放塞孔上部無泥巴堆積。運轉一段時間后,泄放塞孔道臟污,孔上部有泥巴沉積,就會出現(xiàn)不能及時把關盤水排掉的情況,造成非正常排渣。若泄放塞孔徑過大,正常排渣時開盤水全部漏泄,排渣又會失敗。因此,泄放塞的孔徑設計要非常合適:既能及時把多余的關盤水排掉,又不能影響正常的排渣。5)泄放塞孔徑的設計可能過于理想化,設計裕度不夠。要根本解決問題,需要增加泄放塞排水速率或降低關盤水給水速率。
7 現(xiàn)場測試與改進
根據(jù)上述分析,在分油機正常分油過程中,手動打開關盤水電磁閥SV2,分油機馬上出現(xiàn)“鐺,鐺"的間歇聲響。在聲響響起的同一時刻,關閉電磁閥SV2,分油機出口壓力急速降低,立馬呈現(xiàn)泄漏報警,故理論分析正確。如果調小關盤水的補水時間T100,少供應關盤水,使排渣通道沒有關盤水流入,可否根本解決問題?經(jīng)過現(xiàn)場觀察,排渣結束后供應關盤水,大概8 s左右就會出現(xiàn)“鐺,鐺"聲響。系統(tǒng)設定T100時間重復供給1次,便需要將其調節(jié)到3 s(廠家服務工程師設定是15 s)。但是,分油機初次啟動運行時,會先供應一次關盤水,此時只供應一次T100補水時間,若只供應3 s, 活動底盤無法關閉。所以,將供應關盤水的時間調到足夠低,使排渣通道沒有關盤水流入的想法違背分油機的設計初衷。要想解決根本問題,就必須使泄放塞的排水速率大于SV2電磁閥補水速率。不管補水時間T100多大,進入排渣通道的水都會被泄放塞及時排掉,永遠無法推動引導閥動作,且保證活動底盤在補水結束時的絕對關閉狀態(tài)。為了避免再次拆裝設備,筆者考慮降低關盤水的補水速率,將總給水壓由3.0 bar(1 bar=0.1 MPa, 廠家值)降至2.8 bar, 但手動開啟SV2后,“鐺,鐺"聲依舊,于是繼續(xù)降低水壓至2.6 bar, 結果仍舊有“鐺,鐺"聲……經(jīng)過幾番測試,最后在2.0 bar時,“鐺,鐺"聲消失。測試排渣,功能正常。此舉會降低排渣前置換水的量,使排渣時的滑油損失變大;若調大置換水時間設定,又擔心設置不合理導致置換水進入主機油底殼,造成滑油乳化。
考慮到SJ60HH型機孔徑為0.6 mm, SJ110HH型機孔徑為0.7 mm, 且船上沒有這么小的鉆頭,故使用通針均勻摩擦孔徑圓周(通針帶出少許銅粉即可),使孔徑稍稍變大一點。然后裝復運轉,手動打開SV2電磁閥測試,無“鐺,鐺"聲產(chǎn)生。至此,分油機故障終于解決。詢問其他姊妹船,也存在類似情況,采用同樣方法,問題立刻迎刃而解。8 總 結
當工作中遇到非常見設備故障時,我們不能盲目地反復拆裝,更換備件。一些現(xiàn)象無法理解或解釋不通時,需要重新研讀設備圖紙,認真觀察故障的每個細節(jié),從理論上進一步疏通設備工作原理,找到可能的根本原因,再通過現(xiàn)場測試,驗證理論的正確性,然后綜合考慮設備各系統(tǒng)的關聯(lián)性,最終確定的解決方案,方能從根本上解決問題,且不帶來其他失誤。